logo
ส่งข้อความ
  • Thai
บ้าน กรณี

กรณีของความผิดพลาดเป็นช่วงๆ ของมอเตอร์เข้ารหัส JGB37-520

ได้รับการรับรอง
จีน Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. รับรอง
จีน Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd. รับรอง
สนทนาออนไลน์ตอนนี้ฉัน

กรณีของความผิดพลาดเป็นช่วงๆ ของมอเตอร์เข้ารหัส JGB37-520

July 14, 2025
กรณีการพลาดขั้นตอนระยะสั้นของ JGB37-520 Encoder Motor
✅การตรวจสอบสาเหตุใน 72 ชั่วโมง
ผู้เขียน: ทีมงาน RoboMaster ECU ของมหาวิทยาลัย
วันที่: 14 กรกฎาคม 2025
  1. อาการ
    20 ธันวาคม 2024 ระหว่างการปรับปรุงหุ่นยนต์ลูกทัพ 2025 โรโบมาสเตอร์
    • ด้วยความเร็ว 1.5 m/s ในเส้นตรงหุ่นยนต์จะลอย 3 ̊5 ซม.
    • เมื่อเคลื่อนไหวทางด้านขวา JGB37-520 (12 V, 30:1, AB Encoder) ความเร็วลดลง 15%; ล้อซ้ายปกติ
    • การเริ่มต้นใหม่ของ STM32F407 master ทําให้ปัญหาซ่อนไว้ ~ 30 s, แล้วมันกลับมา
    • อุณหภูมิของมอเตอร์ 35 °C, การให้บริการ 12.1 V เสมอ, ไม่มีสัญญาณเตือนไฟฟ้าเกินหรือต่ํา
  2. การตรวจสอบเบื้องต้น
    ขั้นตอน การกระทํา ผลลัพธ์ สรุป
    ครับผม
    1 เปลี่ยนมอเตอร์ไปซ้าย/ขวา แนวทางการเคลื่อนไหวตามมอเตอร์ ประเด็นเฉพาะมอเตอร์
    2 วงคลื่น A/B ระยะความกว้าง วงคลื่นสี่เหลี่ยม 03.3 V สะอาด ฮาร์ดแวร์โคเดอร์โอเค
    3 ใช้แบบเปิดวงจร ไม่มีการเคลื่อนไหว ปัญหาในวงจรปิด
    4 กลยุทธ์วิเคราะห์ผลการออกของ PID PID เต็ม 100% ทันที เป้าหมายไม่ถูกบรรลุ
  3. การ วิเคราะห์ สาเหตุ
  4. การกระโดดจากพื้นดินในสายไฟร่วมกัน
    พลังงานของมอเตอร์และเครื่องปรับรหัส GND แบ่งเคเบิลริบบอน 30 ซม. (มอเตอร์ AWG20, เครื่องปรับรหัส AWG28) ในระยะ > 1 A กระแสไฟฟ้าจะเกิดกระแทกพื้นที่ 60 mV
  5. เครื่องกรอง MCU สั้นเกินไป
    STM32 TIM เครื่องกรองเข้าตั้งค่า 0.1 μs → ขอบสปิกนับว่าเป็นจริง → 2 ริมเพิ่มเติม 3 → PID ลด PWM → การหยุดจริง
  6. สภาพการก่อ
    เกิดขึ้นเพียงเมื่อ PWM > 80% และกระแสของมอเตอร์ > 1.2 A; การทดสอบความเร็วต่ําไม่เคยแสดงมัน
  7. การแก้ไข
  8. ส่งสายใหม่
    •แยก 24 AWG คู่บิดสําหรับโคเดอร์ 5 V & GND, ทางทางกายภาพจากพลังงาน
    • 100 μF + 0.1 μF ตัดแยกที่ปลายมอเตอร์เพื่อฆ่าการกระโดดพื้น
  9. ปริมาตร MCU
    • FILTER TIM ขยายขนาดเป็น 1 μs
    • เปิดการปิดระบบดิจิตอล 3 ชั่วโมง
  10. การคุ้มครองโปรแกรม
    • ทุก 1 ms ยืนยันความเร็วที่เพิ่มขึ้น × อัตราการสลับ; ความเบี่ยงเบน > 5% → ฟันธง
  11. การตรวจสอบ
    • 100 เมตรไป-กลับ ด้วยความเร็ว 2 เมตร/วินาที ภายใต้ภาระเต็ม
    • การเผาไหม้ 48 ชั่วโมง (PWM 80-100% แบบสุ่ม) ไม่มีการนับผิด
    • การแข่งขัน 7 นัด รวม 3.6 กม.
  12. ข้อ เรียน รู้
  13. หน่วย Encoder ดูดี ≠ หลักสัญญาณดี ต่อยอดพื้นเป็นฆาตกรเงียบ
  14. ใน PWM > 80% JGB37-520 สามารถดึง 1.5 A; พยาธิสายไฟฟ้าที่ติดดินของมันเหมือนสายไฟฟ้า
  15. เพิ่มซอฟต์แวร์การหลบหนีเสมอ: ระบบวงจรปิดต้องการ หน่วยสัมผัสสูญเสีย → วงจรเปิดปลอดภัย กลยุทธ์
ทีมงาน ECU เปลี่ยนการฝึกซ้อมนี้เป็น รายการตรวจสอบสายไฟ JGB-Series V2.1 ซึ่งตอนนี้ต้องใช้กับบอททุกตัวในอนาคต
รายละเอียดการติดต่อ
Shenzhen Jinshunlaite Motor Co., Ltd.

ผู้ติดต่อ: Mrs. Maggie

โทร: 15818723921

แฟกซ์: 86--29880839

ส่งคำถามของคุณกับเราโดยตรง (0 / 3000)