มอเตอร์ DC JGA25-310: การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ในภาคส่วนอุปกรณ์อัจฉริยะ มอเตอร์ DC ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุอุปกรณ์อัจฉริยะ เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์อัจฉริยะได้ใช้มอเตอร์ DC JGA25-310 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม. ในรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะรุ่นใหม่ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการใช้งานจริง ทีมวิจัยและพัฒนา (R&D) พบปัญหาหลายประการที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ผู้ใช้ หลังจากทำการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างละเอียด ปัญหาเหล่านี้ก็ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
I. ข้อมูลเบื้องต้น
บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนารถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อตอบสนองความต้องการอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ สะดวก และมีเสียงรบกวนต่ำ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์ในระยะแรก ทีม R&D พบว่ามอเตอร์แบบดั้งเดิมมีเสียงดังและมีเอาต์พุตแรงบิดที่ไม่เสถียรภายใต้ภาระหนัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของอุปกรณ์และประสบการณ์ผู้ใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ทีม R&D จึงเลือกใช้มอเตอร์ DC JGA25-310
II. รายละเอียดปัญหา
(1) ปัญหาเสียงรบกวน
ในระหว่างการทำงาน มอเตอร์สร้างเสียงรบกวนค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำงานด้วยความเร็วต่ำ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอีกด้วย
(2) เอาต์พุตแรงบิดไม่เสถียร
ภายใต้ภาระหนัก เอาต์พุตแรงบิดของมอเตอร์ผันผวนอย่างมาก ส่งผลให้กระบวนการขับเคลื่อนของรถเข็นไม่สม่ำเสมอ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับปัญหาทางกลไกในระยะยาวอีกด้วย
(3) ปัญหาการกระจายความร้อน
หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน อุณหภูมิของมอเตอร์เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อความเสถียรและอายุการใช้งานของอุปกรณ์ สิ่งนี้เห็นได้ชัดเจนเป็นพิเศษในระหว่างการใช้งานบ่อยครั้งและอาจนำไปสู่ความร้อนสูงเกินไปและการปิดเครื่องอัตโนมัติของอุปกรณ์
III. การวิเคราะห์ปัญหา
(1) ปัญหาเสียงรบกวน
เสียงรบกวนส่วนใหญ่มาจากฟันเฟืองภายในมอเตอร์และการสั่นสะเทือนของตัวเรือนมอเตอร์ ที่ความเร็วต่ำ ความถี่ในการขบกันต่ำกว่า แต่แต่ละเหตุการณ์การขบกันปล่อยพลังงานออกมาจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนขึ้น
(2) เอาต์พุตแรงบิดไม่เสถียร
ความไม่เสถียรในเอาต์พุตแรงบิดน่าจะเกิดจากอัลกอริธึมการควบคุมที่ไม่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความผันผวนของกระแสไฟอย่างมากเมื่อภาระเปลี่ยนไป ส่งผลกระทบต่อการส่งแรงบิด นอกจากนี้ อาจมีข้อบกพร่องในการออกแบบในระบบส่งกำลังของเกียร์ของมอเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การถ่ายโอนแรงบิดที่ไม่สม่ำเสมอ
(3) ปัญหาการกระจายความร้อน
การกระจายความร้อนที่ไม่ดีอาจเกิดจากการออกแบบการระบายความร้อนที่ไม่เพียงพอในมอเตอร์ ซึ่งป้องกันไม่ให้ความร้อนถูกกระจายออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ อุณหภูมิภายในของมอเตอร์จึงเพิ่มขึ้นในระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน
IV. แนวทางแก้ไข
(1) การปรับปรุงเสียงรบกวน
-
การปรับปรุงการออกแบบเกียร์: แทนที่เฟืองเดือยด้วยเฟืองเกลียวความแม่นยำสูงเพื่อปรับมุมการขบกันของเกียร์ให้เหมาะสมและลดเสียงรบกวนในระหว่างการขบกัน
-
วัสดุเก็บเสียง: เพิ่มวัสดุเก็บเสียง เช่น แผ่นยางหรือฟองน้ำดูดซับเสียง ภายในตัวเรือนมอเตอร์เพื่อดูดซับเสียงรบกวนที่เกิดจากการทำงาน
-
การปรับปรุงการติดตั้งมอเตอร์: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามอเตอร์ได้รับการยึดอย่างแน่นหนาในระหว่างการติดตั้งเพื่อลดการสั่นสะเทือนของตัวเรือน ซึ่งจะช่วยลดระดับเสียงรบกวน
(2) การเพิ่มเสถียรภาพของแรงบิด
-
การปรับปรุงอัลกอริธึมการควบคุม: ใช้ อัลกอริธึมการควบคุมแบบวงปิดเพื่อตรวจสอบกระแสไฟและเอาต์พุตแรงบิดของมอเตอร์แบบเรียลไทม์ และปรับพารามิเตอร์การทำงานโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของภาระ เพื่อให้มั่นใจถึงการส่งแรงบิดที่เสถียร
-
โมดูลชดเชยแรงบิด: รวมโมดูลชดเชยแรงบิดเข้ากับระบบควบคุมมอเตอร์เพื่อชดเชยเอาต์พุตแรงบิดแบบไดนามิกผ่านอัลกอริธึมซอฟต์แวร์ ลดความผันผวนของแรงบิดในระหว่างการเริ่มต้นและปิดเครื่อง
(3) การปรับปรุงการกระจายความร้อน
-
การเพิ่มฮีทซิงก์: ติดตั้งฮีทซิงก์บนตัวเรือนมอเตอร์เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับการกระจายความร้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อน
-
การปรับปรุงโครงสร้างภายใน: ออกแบบช่องทางเดินอากาศภายในมอเตอร์ใหม่เพื่อเพิ่มช่องระบายอากาศ ทำให้มั่นใจได้ถึงการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพในระหว่างการทำงาน
-
วัสดุนำความร้อน: ใช้ซิลิโคนนำความร้อนกับส่วนประกอบสำคัญภายในมอเตอร์เพื่อถ่ายเทความร้อนไปยังตัวเรือนอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายความร้อน
V. ผลลัพธ์การใช้งาน
(1) การลดเสียงรบกวน
หลังจากการปรับปรุง เสียงรบกวนในการทำงานของมอเตอร์ลดลงจาก 50 เดซิเบลเป็น 35 เดซิเบล ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และลดมลพิษทางเสียงในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยได้อย่างมาก
(2) เพิ่มเสถียรภาพของแรงบิด
เสถียรภาพของเอาต์พุตแรงบิดดีขึ้น 30% ส่งผลให้กระบวนการขับเคลื่อนของรถเข็นราบรื่นขึ้น และประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในระยะยาวของมอเตอร์อีกด้วย
(3) การปรับปรุงการกระจายความร้อน
อุณหภูมิในการทำงานของมอเตอร์ลดลง 20% ขจัดปัญหาความร้อนสูงเกินไปและการปิดเครื่องอัตโนมัติ และช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานอย่างต่อเนื่องของอุปกรณ์ได้อย่างมาก
VI. บทสรุป
ด้วยการแก้ไขปัญหาเสียงรบกวน เสถียรภาพของแรงบิด และปัญหาการกระจายความร้อนของมอเตอร์ DC JGA25-310 ทีม R&D ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติที่พบในการใช้งาน ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ของรถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะได้อย่างมาก การปรับปรุงเหล่านี้ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาในทันทีเท่านั้น แต่ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับสถานการณ์การใช้งานที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย เมื่อมองไปข้างหน้า ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง คาดว่ามอเตอร์ JGA25-310 จะมีบทบาทสำคัญในอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ อีกมากมาย นำมาซึ่งความสะดวกสบายและนวัตกรรมที่มากขึ้นในชีวิตของผู้คน